Új hozzászólás Aktív témák

  • tonermagus

    aktív tag

    válasz stopperos #15653 üzenetére

    Maga a környezet úgy néz ki hogy ~18V-on meg van táplálva egy motorvezérlő ESC és egy fesszabályzó ami előállítja a 6,4V-ot. Arról megy egy másik fesszabályzó ami a 6,4-ből 5V-ot csinál. Ez táplálja meg az Arduinot, és arról a körről menne még egy GPS modul és pár egyéb elektronika is. A GPS modul ha jól emlékszem többet vesz fel mint 100mA, így nem szeretném Arduinoról 5V lábról hajtani, illetve már meg is van hozzá a nyákterv, nem is szükséges hogy arról menjen. Ez egyébként úgy néz ki hogy működik.

    Próbáltam azt, hogy a ~18V-ot közvetlen leveszem és az lenne az 5V-os DC-DC stepdownnak a betápja (tehát kihagynám a 6,4V-os Stepdown-t) , de ha a motorvezérlő beindult és kövér gázt adtak, akkor az arduino mindig újraindult. Utólag lehet egy kondi elég lett volna, nem tudom, nem értek hozzá. Ez miért lehetett?

    Tehát most az alábbi opciók vannak:
    - kidobom az 5V-os DC-DC stepdownt, a 6,4V-ot megkapja az Arduino Mega Mini VIN-en, majd a NEO M8N GPS vevőt, illetve 2 db 3mm-es LED-et pedig az ARduino 5V-os portjain hajtom meg.
    - megcsapolom közvetlenül a ~18V-ot, ebben az esetben marad az 5V DC-DC stepdown, viszont erről a körröl mennem minden elektronika, nem az arduino 5V pinjeiről. Viszont ebben az esetben meg kellene szüntetni hogy az arduino újrainduljon.
    Egyébként a 18V-ot mindenképpen meg kell csapolnom, mert mérem a feszültséget. Jelenleg viszont nem a 18V-ot kötöm az 5V-os DC-DC-re, hanem a 6,4V-os fesszab kimenetét, így megszűnt az újraindulás hibája.

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés